山西某集团组建于1993年,是一个以精煤、焦炭生产为主体,集发电、硅铁、金属镁冶炼、保健品饮料研究开发及运输物流于一体的多元化、高科技的大型、综合性民营企业。该项目计划四期为总能力500万吨/年焦化工程,此次改造内容为一期焦化(年生产能力125万吨/年)配套的化产粗苯回收工段。为了提高粗苯回收量,降低煤气和蒸汽消耗,此次技改采用了我公司先进的CJ系列塔内件专利技术。增加一级油油换热器,同时为了提高洗油循环量,更换贫富油泵,使原设备与新上设备达到合理配置。由于原脱苯塔帽罩和塔板脱落,无法继续生产,厂家决定在不改造其余设备管道情况下,先将新脱苯塔投入系统使用。自2015年7月12日投入运行后,粗苯日产量由32吨提升至37吨以上。同年11月份整个系统改造完成并投入使用,新洗苯塔后效果明显,粗苯产量平均可达42吨/天,塔后煤气含苯稳定控制在1g/Nm³以下,最低可达0.4g/Nm³,洗油消耗在35kg/t苯左右。
项目 | 改造前 | 改造后 |
煤气处理量 | ~60000m3/h | ~60000m3/h |
洗油循环量 | ~70m3/h | ~150m3/h |
管式炉入口富油温度 | 120 ℃ | 150 ℃ |
贫油含苯 | 0.2% | 0.1% |
塔后煤气含苯 | 7g/m3~8g/m3 | 0.4g/m3~0.8g/m3 |
塔后煤气含油 | ~150mg/m3 | ~5.8mg/m3 |
粗苯产量 | 32t/d | 40t/d |
粗苯收率(干煤) | 88% | 96% |
粗苯180℃前馏出量 | 91% | 93% |
循环洗油300℃前馏出量 | ≥90% | ≥90% |
煤气消耗量 | 700m3/h | 700m3/h |
吨苯蒸汽消耗 | 2.23t | 1.57t |
吨苯洗油消耗 | ~60 kg | ~40kg |
项目 | 改造前 | 改造后 | 对比分析 |
粗苯产量(t/d) | 32 | 40 |
粗苯每天增产8t,每天增收2.8万元 |
粗苯价格(元t) | 3500 | 3500 | |
产品效益(万元/d) | 11.2 | 14.0 | |
吨苯洗油消耗(kg) | 60 | 40 |
洗油消耗每天降低0.32t,每天节省0.064万元 |
洗油消耗(t/d) | 1.92 | 1.6 | |
洗油价格(元/t) | 2000 | 2000 | |
洗油费用(万元/d) | 0.384 | 0.32 | |
吨苯蒸汽消耗(t) | 2.23 | 1.57 |
蒸汽消耗每天降低8.56t,每天节省0.11万 |
蒸汽消耗(t/d) | 71.36 | 62.8 | |
蒸汽价格(元/t) | 120 | 120 | |
蒸汽费用(万元/d) | 0.86 | 0.75 | |
粗苯增产效益(万元/a) | 1022 | ||
节省运行费用(万元) | 63.51 | ||
年经济效益(万元) | 1085.51万元 |